空冷器管束内壁发生的腐蚀主要溶解氧引起

栏目 :最新资讯 发布时间 :2014-08-29
常顶膨胀节材质为304不锈钢 ,成型后壁厚Zmm ,实际使用仅10个月 。管内介质含有氯离子和硫化氢 ,操作温度110一150℃ ,操作压力0.02一0.15MPa.泄漏位置为水平膨胀节的下方 ,肉眼可看到的穿透裂纹有39根 ,最长的达47cm.裂纹与膨胀节轴向平行

     常顶膨胀节材质为304不锈钢 ,成型后壁厚Zmm ,实际使用仅10个月 。管内介质含有氯离子和硫化氢 ,操作温度110一150℃ ,操作压力0.02一0.15MPa.泄漏位置为水平膨胀节的下方 ,肉眼可看到的穿透裂纹有39根 ,最长的达47cm.裂纹与膨胀节轴向平行 ,裂纹也相互平行 ,裂纹的周围可以看到许多的腐蚀坑 。取样后经宏观观察 、测量 ,化学分析和微观观察分析 ,可知膨胀节开裂是从其内壁底部波谷积水处开始 ,点腐蚀为开裂源 ,裂纹以应力腐蚀疲劳方式向外扩展 ,当裂纹扩展到一定程度时发生分又 ,最后穿孔 。
     整个开裂属于应力腐蚀疲劳开裂 。经采样分析 ,空冷器管束内壁发生的腐蚀主要由油气介质中的氯离子 、硫化氢和冷凝水中的溶解氧引起 。由于腐蚀产物在管壁沉积 ,导致管壁内表面和外界形成富氧和缺氧的浓差电池 ,加剧了腐蚀进程 ,最终导致穿孔 。2003年12月18日发现减六线泵P一24/l出口大小头处冒烟 ,敲开保温层大量热油喷出 ,由于出口阀内漏 ,及时停用了减六线 ,并更换了泵出口短管 ,发现减六线泵出口短管壁厚只有l.Zmm(厚壁厚在4.smm) ,严重减薄 。减六线操作温度为357℃ ,压力为4M几 ,处于高温硫和环烷酸腐蚀发生的区间内 。从解剖的管段内壁发现有沟槽状冲刷痕迹 。常压炉出口管线弯头严重减薄常压炉出口转油线原设计壁厚9.5mm ,2002年12月2日检测第七组封油线已减薄至3.9mm 。为了及时掌握腐蚀情况 ,从2003年12月22日起每周一 、三 、五对严重减薄的8组常压炉出口转油管线进行在线测厚 ,每周五对明显有减薄的减五 、减六 、常底 、常四等5组高温管线进行复测。