常顶膨胀节材质为304不锈钢
,成型后壁厚Zmm
,实际使用仅10个月
。管内介质含有氯离子和硫化氢
,操作温度110一150℃
,操作压力0.02一0.15MPa.泄漏位置为水平膨胀节的下方
,肉眼可看到的穿透裂纹有39根
,最长的达47cm.裂纹与膨胀节轴向平行
,裂纹也相互平行
,裂纹的周围可以看到许多的腐蚀坑
。取样后经宏观观察
、测量
,化学分析和微观观察分析
,可知膨胀节开裂是从其内壁底部波谷积水处开始
,点腐蚀为开裂源
,裂纹以应力腐蚀疲劳方式向外扩展
,当裂纹扩展到一定程度时发生分又
,最后穿孔
。
整个开裂属于应力腐蚀疲劳开裂
。经采样分析
,空冷器管束内壁发生的腐蚀主要由油气介质中的氯离子
、硫化氢和冷凝水中的溶解氧引起
。由于腐蚀产物在管壁沉积
,导致管壁内表面和外界形成富氧和缺氧的浓差电池
,加剧了腐蚀进程
,最终导致穿孔
。2003年12月18日发现减六线泵P一24/l出口大小头处冒烟
,敲开保温层大量热油喷出
,由于出口阀内漏
,及时停用了减六线
,并更换了泵出口短管
,发现减六线泵出口短管壁厚只有l.Zmm(厚壁厚在4.smm)
,严重减薄
。减六线操作温度为357℃
,压力为4M几
,处于高温硫和环烷酸腐蚀发生的区间内
。从解剖的管段内壁发现有沟槽状冲刷痕迹
。常压炉出口管线弯头严重减薄常压炉出口转油线原设计壁厚9.5mm
,2002年12月2日检测第七组封油线已减薄至3.9mm
。为了及时掌握腐蚀情况
,从2003年12月22日起每周一
、三
、五对严重减薄的8组常压炉出口转油管线进行在线测厚
,每周五对明显有减薄的减五
、减六
、常底
、常四等5组高温管线进行复测。